
1、項目背景:
寧夏慶華煤化集團有限公司在生產(chǎn)運行過(guò)程中存在能耗過(guò)高等問(wèn)題,為落實(shí)和響應國家有關(guān)節能減排、保護環(huán)境的號召,節能降耗,降低本企業(yè)的生產(chǎn)運營(yíng)成本,提高企業(yè)的市場(chǎng)競爭,慶華煤業(yè)公司積極尋找節能改造方,2017年我司對慶華現場(chǎng)進(jìn)行檢測,為滿(mǎn)足甲方現場(chǎng)生產(chǎn)工藝條件,不影響甲方生產(chǎn)的前提下,我們的改造方案的設計遵循以下幾個(gè)原則:節能效果明顯;經(jīng)濟實(shí)用,盡可能利舊;盡量不改動(dòng)原系統的操作習慣;保留原系統的操作作為應急備用操作。為慶華進(jìn)行水泵、風(fēng)機和空壓機的系統節能改造。
2、項目實(shí)施
系統運行問(wèn)題:我們針對甲方脫硫循環(huán)泵系統、循環(huán)水系統、冷卻塔風(fēng)機系統、焦爐煤氣風(fēng)機系統、空壓機系統、等進(jìn)行現場(chǎng)調研,我們發(fā)現其系統運行均存在一定的問(wèn)題:具體如下:
脫硫循環(huán)泵、循環(huán)水系統系統問(wèn)題:設備本體效率偏低,且系統運行偏離工況運行。
冷卻塔風(fēng)機系統問(wèn)題:實(shí)行工頻控制,未對風(fēng)機系統進(jìn)行有效調節。
焦爐煤氣風(fēng)機系統問(wèn)題:焦爐煤氣風(fēng)機系統實(shí)際流量為額定流量的一部分,焦爐煤氣風(fēng)機系統偏離額定點(diǎn)運行,其實(shí)際運行效率有待提高。由于液力耦合器的存在,消耗了一部分能量
空壓機系統問(wèn)題:空壓站所有壓縮機都為上代單級螺桿壓縮技術(shù),與目前節能型的二級螺桿壓縮技術(shù)存在技術(shù)等級差距,本身效率就不佳??諌赫径鄶翟O備已經(jīng)投入使用較長(cháng)年限,設備效率下降明顯。 空壓站從現場(chǎng)的流量計統計看,設備產(chǎn)氣量衰減已經(jīng)非常明顯??諌赫居休^明顯的卸載現象,缺少調節能力??諌赫救鄙儆行У脑诰€(xiàn)監測系統??辗周?chē)間離心機性能不佳,耗電嚴重,且有明顯放空
技能技改技術(shù):
技改效果:通過(guò)對寧夏慶華煤化集團有限公司循環(huán)水泵、脫硫泵、氨水泵、煤氣鼓風(fēng)機、空壓站及空分離心風(fēng)機現場(chǎng)調研分析,通過(guò)改造年節約用電量約 2011.34 萬(wàn)度,按照電價(jià) 0.47元/度,可實(shí)現年節約電費約 945.3萬(wàn)元。
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